“這就是我們修好的尾礦泵護(hù)板和蝸殼,買新的得3萬塊!”在松滋肥業(yè)原料分廠維修室,技術(shù)員肖永波指著地上修好的物資興奮地說。
據(jù)他介紹,原料分廠共有4臺尾礦泵,每臺尾礦泵有前后兩塊護(hù)板和一個蝸殼,雖然是鉻28的耐磨材質(zhì),但在運行一段時間后,與物料的接觸面就會逐漸變成蜂窩狀,使用半年左右就會出現(xiàn)穿孔,必須及時更換。因為材質(zhì)特殊、修復(fù)困難,這種穿孔的護(hù)板和蝸殼都是作報廢處理,大部分當(dāng)廢鐵賣掉。
4月3日,集團(tuán)董事長、總經(jīng)理王大真在集團(tuán)行政辦公會上發(fā)出了“全體動員,堅決打贏宜化保衛(wèi)戰(zhàn)”的動員令,要求全集團(tuán)上下窮盡一切辦法開展挖潛增效。松滋肥業(yè)積極響應(yīng)、迅速行動,各部門、各分廠都紛紛拿出了增效措施。原料分廠維修班也不甘示弱,制定了每月修舊利廢不低于3萬元的“小目標(biāo)”。
有了目標(biāo),就要帶頭想方設(shè)法去落實。肖永波一有空就去維修室和倉庫去轉(zhuǎn)上一圈。轉(zhuǎn)著轉(zhuǎn)著,他的腳步停在了一堆因為穿孔換下來的護(hù)板和蝸殼面前?!澳芊裨谶@上面做文章呢?”
他細(xì)細(xì)琢磨,忽然想到去年有廠家過來做推廣的一種金屬修補劑,當(dāng)時因為技術(shù)不成熟沒采用,還剩下幾組修補劑,或許可以用來試一試。說干就干,待相關(guān)材料和工具到位后,他立即著手開始修補工作。經(jīng)過半天的精心操作和檢測,幾塊護(hù)板和蝸殼都實現(xiàn)完美修復(fù)。上泵試用后,效果和新的一樣好。
他簡單算了一下賬,這次修復(fù)的材料成本每組僅為882元,這些物資如果全部換新需要近3萬元。用這個方法修復(fù)之后,護(hù)板和蝸殼的壽命可以從原來的6個月延長至一年。粗略估算,4臺尾礦泵年可節(jié)約12萬元。
肖永波掌握了這個新技能后,一發(fā)不可收拾。他和同事們把那些穿孔廢棄的護(hù)板蝸殼全部翻找出來,陸陸續(xù)續(xù)修復(fù)了十幾塊?!拔覀兘?jīng)過多次試驗,這個修補辦法挺好的。不只是尾礦泵,渣漿泵的護(hù)板、浮選槽體等等都能修,這個法子已經(jīng)在全公司推廣,能節(jié)省不少成本?!彼f。
經(jīng)過全員努力,原料分廠維修班3月份完成修舊利廢3.5萬元,4月份完成4.98萬元,均超額完成任務(wù)?!靶夼f利廢讓大家增強了成本意識,我們也堅信,只要多琢磨、勤動手,創(chuàng)效目標(biāo)肯定能完成?!毙び啦ㄕf。